(2)工頻切變頻試驗:試驗前工藝風門開度為40%,電機電流128a,變頻輸出給定為100%,由dcs發(fā)工頻切變頻命令,命令出口后,10s內(nèi)變頻器啟動,升速到設定轉速,切換過程中,爐膛負壓在-0.6kpa~0.5kpa之間波動,爐膛聯(lián)鎖停爐的壓力設定值為±2.5kpa以內(nèi),鍋爐運轉正常,切換成功。
(3)模擬變頻器故障切工頻:試驗前工藝風門開度100%,爐膛壓力-0.1kpa,2b#引風機風門投自動,人為按下變頻器急停按鈕,j1、j2跳閘,j3延時12s合閘,爐膛壓力在0.4kpa~0.88kpa之間波動,2b#引風機擋板從0打開至12%,之后又回關至9%,切換成功。
(4)工頻切變頻:切換前參數(shù)為風門開度40%,電機電流128a,頻率設定100%,dcs發(fā)出指令到切換完成恢復穩(wěn)定用時34s,爐膛壓力在0~1.3kpa之間波動,切換成功。
(5)變頻切工頻:切換前參數(shù)為風門開度100%,爐膛壓力0kpa,切換指令發(fā)出后,j1、j2跳閘,j3延時13.8s合閘,爐膛壓力在0~1.06kpa之間波動,切換成功。
(6)工頻切變頻:切換前引風機風門開度40%,電機電流128a,變頻器給定100%,2b#引風機風門投手動,爐膛壓力0kpa,切換命令發(fā)出后,j3跳閘,j1合閘,延時2s后j2合閘經(jīng)32s變頻器完成啟動到電機轉速完全恢復,切換過程中爐膛壓力最高為0.8kpa,切換成功。
(7)上述3次變頻切工頻,3次工頻切變頻,調(diào)試結果均取得成功,可以保證切換過程中引風機連續(xù)運行,鍋爐壓力波動在允許范圍內(nèi)。但應指出以上是在鍋爐未投煤,負荷100t/h的工況下的試驗數(shù)據(jù),若在鍋爐滿負荷410t/h運行工況下,工/變頻的在線相互切換需經(jīng)實際驗證。
5、改造后效能分析及經(jīng)濟性評價
2009年2月,2a引風機變頻器投用后,經(jīng)過三個月的連續(xù)運行,情況一直十分穩(wěn)定,節(jié)電效果十分明顯,分析如下:
(1)2a#引風機電機功率由原來830kw下降至400kw左右,2b#引風機電機負荷保持不變,扣除變頻器室空調(diào)等耗電20kw,相對于變頻改造前,該電機運行一天可節(jié)電:(830-400-20)×24=9840kw·h,每年(按運行330天算)可節(jié)約電能:9840×330天=3247200kw·h,按平均外購電價約0.72元/kw·h(含稅)算,每年可節(jié)約電費233.8萬元,完全達到了預期的節(jié)電效果。
(2)變頻改造后,該廠供電標煤耗由360g/kw.h,下降了0.8g/kw·h,一方面提高了技術經(jīng)濟指標水平,另一方面按年發(fā)電5億kw·h算,煤價按600元/t算,全年可節(jié)約用煤400t,節(jié)約燃料成本約24萬元。
(3)按照單臺變頻器投資約250萬元,不到一年即可收回全部投資。另一臺cfb鍋爐的1a引風機的變頻改造將在2009年下半年cfb鍋爐檢修時進行。
6、結束語
通過以上分析,可以得出以下結論: