在工業(yè)自動化生產(chǎn)過程中,力傳感器發(fā)揮著重要作用,它可以幫助設備實現(xiàn)高精度、高效率的自動化控制。力標準機是力值量傳的標準設備,能夠確保各行業(yè)力值計量器具的準確性。開展超大力值傳感器研究,構建超大力值試驗能力,有助于提升我國大力值傳感器領域的技術水平,不斷提高行業(yè)整體基礎技術和共性技術能力。
上海儀電旗下上海工業(yè)自動化儀表研究院有限公司面向工業(yè)領域超大力值測量及應用需求,于2019年承擔起上海市工業(yè)強基專項“超大力值傳感器和100MN力標準測力機研制及應用”項目。
驗算建模,力標準機主體設備一次吊裝成功!
100MN力標準機裝置的總重量約500噸,其中最重的結構件約80噸,四根方立柱的長度近12米,約30噸/根,需從20米高的安裝孔中垂直吊裝進入場地,并直接安裝就位。不僅安裝難度極高,而且由于結構件重量重、長度長,吊裝存在較大安全風險。項目研發(fā)團隊通過反復驗算、建模,并結合實地測量,最終確定了安裝施工方案和安全防護方案。2021年1月25日,隨著四輛巨型運輸車抵達自儀院松江分院,項目迎來了最為重要的建設環(huán)節(jié)——力標準機主體設備吊裝。
在項目研發(fā)團隊、安裝技術人員、安全管理人員的全力配合保障下,主體設備僅用2天就一次吊裝就位,確保了安裝過程的安全可控。
駐守現(xiàn)場,保障國際首臺套設備研制進度!
2021年初,在100MN標準測力機建設調(diào)試階段,項目調(diào)試進程遇到了挑戰(zhàn)。為保障設備研制進度,自儀院項目研發(fā)團隊、安裝技術人員迎難而上,連續(xù)兩個月駐守現(xiàn)場展開了持續(xù)調(diào)試。
在一次調(diào)試中,在回程卸壓到3000噸時,突發(fā)液壓無法正常卸載,問題非常棘手。調(diào)試人員嘗試通過松動管路密封卡套螺帽,實現(xiàn)液壓缸的卸荷。剛松開3圈時油液四射,調(diào)試人員在保障安全的前提下,渾然不顧全身淋滿了液壓油,當即先控制住了液壓油管。最終查明原因是由于狹小的閥芯被堵塞進而導致回油不暢,問題得到了及時解決。
最終,項目團隊克服重重困難,順利完成100MN標準測力機一次性滿負荷加載試壓試驗,為項目后續(xù)落地應用爭取了寶貴時間。
突破瓶頸,關鍵核心技術獲多項國外發(fā)明專利!
自儀院充分發(fā)揮轉制科研院所的經(jīng)驗優(yōu)勢,項目研發(fā)團隊著力攻克關鍵核心技術難題,陸續(xù)突破了材料研制難關、傳統(tǒng)熱處理工藝、傳感器結構優(yōu)化等多個瓶頸。其中,“精度檢測方法技術”獲得美國、歐盟、日本和韓國多項國際發(fā)明專利。
2020年6月,新研制的金屬材料試制的測力傳感器性能測試結果不理想。項目團隊開始通宵達旦分析討論,終于找出問題在于采取的熱處理制度不能滿足傳感器的要求。分析結果指明了努力方向,經(jīng)過艱苦攻關,最終制成的測力傳感器性能得到了大幅改善,這意味著在傳感器材料和熱處理工藝方面向前邁出了一大步。
自2019年開始,項目歷時4年時間,成功研制70MN超大力值傳感器,以及國際首臺套100MN力標準測力機裝置,綜合技術達到國內(nèi)領先、國際先進水平。
來源:上海儀電